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晨鸣领跑中国绿色纸业

来源:中国绿色时报(2009-11-12) 时间:2010-04-14 00:00:00

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2008年,山东晨鸣纸业进入世界纸业50强,其经济效益主要指标连续14年名列全国同行业首位,成为我国最大的造纸企业,也树立起了中国本土绿色纸业的旗帜。

全面与国际接轨,做绿色纸业先锋

传统的造纸工业生产过程对环境造成的污染非常严重,特别是制浆部分,投入的原料和化学药品,大约一半以上成为污染物排放到空气和水中,因此引发的重大事件也是层出不穷。我国有造纸企业3500多家,其中绝大多数是中小型造纸企业。不少造纸企业既是当地的利税大户,也是污染大户。此外,我国造纸业水资源浪费现象也很严重。目前,我国每生产1吨纸,平均耗水量高达100吨,是世界先进水平的3倍以上。环保专家忧心忡忡:“造纸企业如果不走出一条新的可持续发展之路,将是中华民族巨大的生态灾难。”

经过10年打拼,作为我国纸业龙头企业的晨鸣集团,如何引领行业走可持续之路,突破白纸黑水的困局?晨鸣集团的决策者在仔细分析、调查世界先进纸企的发展轨迹后,提出向国际一流造纸业迈进,全方位与国际接轨,推行清洁生产和资源利用,大规模进行技术改造,把污染治理作为企业的生命工程来抓。2000年,晨鸣纸业在全国同行业率先通过了ISO14001环境管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证。进入新世纪后,特别是近年来,集团以“源头控制、过程治理、末端把关”的目标建设,要求造纸项目和污染治理项目齐步进行,实现了经济效益和环境保护协同发展、同步提高,并以绿色纸业先锋的文化理念向全国推进,先后重组11家陷入困境的国有企业,使我国部分纸业实现了升级换代,演绎了重组一个、搞活一个的“晨鸣现象”。

以一流设备技术,控制生产全过程

综观国际先进纸业,无不以其一流的设备而实现了零排放。晨鸣集团投入100多亿元,从芬兰、德国、美国、日本引进国际一流的造纸设备,上马高档轻涂纸、铜版纸、白卡纸、新闻纸等项目。所有新上项目的主要设备,因其科技含量高,集团管理得当,经济效益好、资源消耗低、环境污染少。走进集团的生产车间,不但没有通常造纸厂特有的气味,而且整个车间干干净净。随着生产装备水平的提高,能源消耗指标大幅度降低,寿光本埠去年吨纸综合能耗301千克标准煤,吨纸耗水、吨浆耗水均达到世界先进水平,仅为传统生产水平的22%。集团公司还充分发挥全国技术中心和博士后科研工作站的作用,积极开发和引进新技术、新工艺,严格生产过程的管理,实行全员环保责任指标,最大限度地降低污染源的产生,使污染得以稳定治理。“公司投资4500多万元,对寿光制浆系统进行黑液提取改造,黑液提取率已达到96%~97%,日减少COD排放量3.38吨。”集团环保公司经理张欣虎介绍,公司优化原料结构,减少污染负荷,对制浆原料进行了调整,将化学制浆线原料由麦草改为木片或原木,碱回收率提高5%,吨浆节约新鲜水18立方米。

为节约生产用水,减少污染负荷,集团投资6000多万元在寿光本埠建设了弥河引水工程,生产用水的80%采用弥河水,有效保护了地下水资源;在生产系统实施了分质、分量、分工序、分工艺用水的科学方案,抄纸白水实行封闭循环使用,白浆洗涤采取从高向低循环,最后一级的水用于洗涤木片,使抄纸白水回用率达到90%以上。

应用节能新技术,提高节能减排水平。集团投资1000多万元,对泵类、风机类的高低压电机安装变频器,降低电耗量20%以上;投资1400万元推广使用无功补偿及消谐装置,提高功率因数,降低损耗,节电率10%;采用专利产品对生产车间的照明灯具进行更换,照度提高1倍~2倍,节约电能37%以上。

加大投入,探索废水深度回用之路

从2004年开始,集团与山东环境科学院联合进行中水回用实验,以提高末端治理水平,实现了废水回收循环利用,仅此一项,年节约620万元。“到目前,我们已累计投资20多亿元,做到污染治理项目与造纸项目配套建设,确保了达标排放。”集团总经理尹同远说。为尽可能减轻中段水负荷,最大限度地发挥碱回收潜能,集团投资3000多万元对碱回收炉进行扩容改造,使碱回收率提高到90%以上,日减少COD产生量510多吨。2008年,由晨鸣集团提报的“制浆造纸废水深度处理回用技术工程示范和基地示范”项目,被列入山东省自主创新成果转化重大专项。

在山东寿光城西部晨鸣工业园,集团新投资4000万元的日处理4万立方米中段水车间深度处理回用工程已进入设备安装的最后阶段,不久将可投入使用。除了寿光本部,今年集团还在武汉、江西、齐河、吉林、海拉尔等子公司投资1.7亿元,全面推广中水深度处理技术,整体提高纸业废水末端治理水平。

依靠科技创新,废渣废气成了宝

造纸行业在每天的生产中都会产生大量的废渣、废气、污泥。这些废弃物一直以来都是困扰纸业的难题。晨鸣纸业对这些“废物”经过综合处理运用,都变成了宝物,不仅解决了污染问题,还给公司带来每年千万元的收益。

为加强资源的综合利用,2005年,晨鸣自备电厂配套上马了年产30万吨的水泥厂和8万立方米的新型建材厂,使灰、渣等衍生物变废为宝。2006年投入2500多万元,上马8台国内先进的燃气发电机组,利用中段水处理过程中产生的沼气进行脱硫发电,日最高发电量达8.6万千瓦时。2005年,他们投资1.2亿元,采用中科院5项国家专利技术成立蔡伦中科肥料有限责任公司,将污泥无害化处理后制成适合不同农作物的高效专用复合肥。公司2006年投产,实现了造纸污泥的稳定化、无害化、资源化。在此基础上,2008年,公司投资4800万元上马循环硫化床垃圾焚烧炉,配套汽轮发电机组,对固体废弃物进行综合利用,年可供蒸汽40万吨、发电8780万千瓦时。投资1100万元采用“石灰石(白泥)-石膏法”烟气脱硫工艺对电厂三台煤粉炉进行脱硫改造,每年可减少二氧化硫 7000吨,年消化造纸碱回收白泥1.7万吨。

10余年来,晨鸣用自己实实在在的行动,改写着纸业的形象,用一点一滴的绿色,扩大中国“绿色纸业”的版图。

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